西玛电机维修案例:我正在外面理发,同事打来电话:说有台机器启动时总开关跳闸,可能是变频器有问题,问有没有备用的?我说有一台,只是不好安装。
我想了想,启动才跳闸,电机有没有问题?我的同事将变频器输出端拆掉,然后启动,不跳闸,输出电压逐渐增大。
我叫他测量电机绕组:三相阻值平衡,但对地阻值0.5兆欧,一般来说万用表测量应是无穷大,说明绕组接地了。为了进一步确认,叫他用摇表测量几乎为零。
用摇表测量,如果是旧电机绕组对地,相间电阻应大于0.5兆欧,新电机绕组绝缘电阻大于5兆欧以上,否则绝缘有问题。
电机电源线也测量一下绝缘,几乎无穷大。
拆电机三角皮带,拆电机地脚螺丝,拆电机接线端,然后用手动堆高车将电机吊出,运到设备维修室拆开检查确认。
先用拉马将皮带轮拆掉,拆后端风叶罩,风叶,然后松开电机前后端盖固定螺丝,松开轴承内外套螺丝。先拆开尾端端盖,然后用铁锤从后端盖敲打,将转子拆出。
发现电机轴端轴位磨损,转子扫蹚,铁芯伤到绕组,只有委外维修了。
有台备用电机,电机电压380V ,功率37KW ,皮带轮比现拆下来的直径少了80MM ,由于以前用于其它机台因皮带轮打滑被焊死了换不了皮带轮。
为了不影生产,必须将此电机装上去用,而这台坏的电机维修也要两三天,所以不能等。
但是没想到装上去后,没有合适皮带,三角皮带大约要1740mm,但库存没有此规格,联络供应商,没有现货,只能第二天送过来。
联络生管,因无备件,要第二天才能处理好,生管也没有办法,催促尽快处理好。
谁知第二天,本应下午到,结果闹了个乌龙,下午顺风才从广州取货,最后不得不推迟到第三天早上才能送到。
领导在群里通知现场,今天不能处理好,也只有明天才能处理好!尽管现场管理多次催促,现也没有办法了,只能等。
第二早上,采购将皮带取回,开完早会后,就将皮带装上,调整好电机位置,确认皮带松紧度,固定好电机地脚螺丝。
现在就是要试机了,由于皮带轮比原来少了许多,速度肯定要慢些,变频参数也要调整。
通知现场绕好些,我先将收线变频器两个主要参数:一个是平衡杆反馈电压增益调小些,偏值也调小些。开机启动,很幸运,能正常开起来,只是平衡杆位置偏高,又将增益调小些,这样平衡杆在水平位置。
查看变频器输出电流45A ,通知升速,最高也只能升到850m /min ,比原来标准1100m/min要少些,但因后来是降速开只要求700m/min,所以比原来速度还要快150m/min。
这台机有两台电机:主拉丝机37KW ,收线15KW ,通过平衡杆电位器调节前后同步。
工作原理:全车启动,主拉丝机运行,输出频率,收线运行,通过平衡杆位置来调节收线快慢,平衡拉上收线变慢,平衡杆向下,收线加快,总之保持平衡杆在水平位置。
这就是此次因电机故障,对这台机故障判断,维修处理过程。欢迎留言评论。