但是在运行中操作堆取料机上的其他设备是没有问题的,就是在操作斗轮机和皮带机中的两个时会出现上述故障。但有时重新通电后没事做,CPU会直接上报上述故障。有时候,如果你运气好,在电源再次打开后,你可以继续运行而不报告故障。只要不停电,不重新通电,就不会有问题。
一个螺丝松动导致的故障,新电工直接投降,老电工检查了5个小时。
但是堆取料机不是连续生产设备,而是按照生产节奏进行间歇生产。系统最初设计的运行机制是,在间歇生产期间,PLC柜必须断电(这种设计是基于安全考虑,以避免间歇生产期间的误操作),然后机器会再次通电,直到重新启动。
但只要重新接通电源,就可能出现上述现象,要么直接报故障,要么操作运气不好,在操作斗轮机和皮带机时就会出现上述故障,让操作人员紧张。
自动化技术员到了现场,一时觉得无能为力。最麻烦的就是这种时而出现时而不出现的失败。他不得不连接笔记本电脑在线查找故障原因,而当他打开CPU在线信息的故障缓冲区时,他看到了许多“I/O管理错误”的故障记录,于是他认为是PLC的一些I/O模块与CPU之间的通信连接不稳定,导致CPU在无法读取I/O模块信息时报告此故障。
一个螺丝松动导致的故障,新电工直接投降,老电工检查了5个小时。
西玛电机刘工的解决方法是立即拧紧PLC各模块与导轨之间的固定螺丝,使模块之间的U型连接块接触良好,保证CPU与各模块之间稳定可靠的通信连接。果不其然,当插入螺丝刀拧紧螺丝时,发现大部分螺丝都非常松动,尤其是连接斗轮机和皮带机信号的模块的螺丝已经完全松动。逐一拧紧,再次通电,试运转正常。此时已经是上午10点了,此后运行一天到现在,从未出现任何故障,问题彻底解决。
吸取的教训是,这种大型设备运行时震动大,配电室和操作室都在船上。频繁的震动导致螺丝容易松动,所以要经常拧紧螺丝。这一点往往被普通电工忽略。